噴煤系統是組成煉鐵生產工藝流程的重要一環,煤粉冶煉具有大幅度降低焦比、提高經濟效益、減輕環境污染等優點,目前,噴煤技術向大噴吹率濃相輸送方向發展,在大噴吹量濃相輸送前提下,如何穩定、均勻、準確地調節煤粉噴吹量,提高煤焦比,是維持爐穩定、保證爐況順行,使得高爐達到較佳冶煉狀態的基本前提之一。
2020年7月我公司與鑫達鋼鐵通力合作完成了盲點式流化側出料工藝改造工程(高爐噴煤工藝優化改造工程),已在煉鐵總廠2#爐順利投產。據了解,在運行一月以來,2#高爐出煤均勻連續波動小,氮氣、空氣用量較以往呈明顯下降趨勢;小時噴煤量從原來的28噸提高到34噸,且出現了38噸/小時的峰值。此項目在有效降低焦比的同時,還緩解了目前燃料供應緊張的局面,可為煉鐵總廠年節約成本510萬元。
近日,5#高爐也驗收合格。該項目主要改造噴吹罐底部的流化床,自主研發的流化床采用高科技、高性能不銹鋼燒結絲網制造,其特點是耐高溫、抗腐蝕、機械強度高、剛性大、使用壽命長,孔隙精度高、氣流分布均勻、阻力損失小。改造后流化效果佳,焦比明顯降低,爐況穩定順行,為煉鐵節能降耗尋找到了一條新的途徑,具有很好的推廣價值。
盲點式流化側出料項目(高爐噴煤工藝優化改造工程)的成功投運,是鑫達鋼鐵對煉鐵領域實施的重要設備改造項目及全力推進的重點節能型改造項目,也使我們公司在高爐噴煤工藝優化與改進領域得到了巨大成功,成為此領域的。后續6#高爐改造進行中……
對5號高爐盲點式側出料優化改造后的效果:
●提高噴吹能力,保持噴吹連續性,確保高爐供煤正常,保障高爐正常生產運行。
●減少對工藝過程產生的影響,保持穩定的速率,使噴吹誤差控制在規定范圍內。
●設備的檢查維護更加方便快捷。
●降低罐壓,保障了設備及人員的安全。
●增加噴煤量,減少了焦炭量,降低了焦煤比,節約了生產成本。
●焦炭量的減少,減少了高爐煤氣中有害氣體的產生,提高了生產的環保性。
●在設備的維護的方便性提高的同時,可保證現場在出現緊急狀況時,能快速的進行搶修,減少了設備的檢修周期,提高了生產效率和效益。
●同等工況下,每小時噴煤量可增加3-5噸煤粉。
●低成本投資,*收益。
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務